西北油田长段套管磨铣工艺使老井重获新生
时间:2013-09-10
来源:中国石化新闻网
日前,西北油田S105CH井磨铣127mm套管135.3m,并成功下入146mm斜向器开窗侧钻,该井设计磨铣周期20天,较08年初次使用该技术时的周期缩短了58%,长段套管磨铣技术的成熟应用,解决了127mm油层尾管完井方式下的老井侧钻难题,对于西北油田老井改造,提高单井产能,增加油田产量,具有十分重要的意义。
西北油田主要产层是奥陶系灰岩地层,埋深在5000-7000m,开采初期多采用裸眼及127mm油层尾管完井方式,随着开发时间的延长,大批老井产量衰减,侧钻改造是增产的重要手段,然而主要难度则在于127mm套管的磨铣,磨铣段过长、7寸套管内磨铣作业间隙小易卡钻、对外层套管保护困难、钻井液性能要求高等都严重影响了侧钻施工的顺利进行。近年来分公司在多口井试验不同方法,最终通过优化钻具组合及磨铣参数、优选149mm高效领眼磨鞋、提高环空返速、加入防磨接头保护套管等方法很好的解决了这些难题,使磨铣工艺取得了很好的效果。
塔河油田长段套管磨铣工艺技术的成熟应用,为老井改造扫清了障碍,减少了钻井费用,缩短了建产周期,老井“重获新生”为西北油田增产做出了不小的贡献。
西北油田主要产层是奥陶系灰岩地层,埋深在5000-7000m,开采初期多采用裸眼及127mm油层尾管完井方式,随着开发时间的延长,大批老井产量衰减,侧钻改造是增产的重要手段,然而主要难度则在于127mm套管的磨铣,磨铣段过长、7寸套管内磨铣作业间隙小易卡钻、对外层套管保护困难、钻井液性能要求高等都严重影响了侧钻施工的顺利进行。近年来分公司在多口井试验不同方法,最终通过优化钻具组合及磨铣参数、优选149mm高效领眼磨鞋、提高环空返速、加入防磨接头保护套管等方法很好的解决了这些难题,使磨铣工艺取得了很好的效果。
塔河油田长段套管磨铣工艺技术的成熟应用,为老井改造扫清了障碍,减少了钻井费用,缩短了建产周期,老井“重获新生”为西北油田增产做出了不小的贡献。