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雅克拉采气厂创新多级旋流工艺促进增产增效

    今年以来,西北油田雅克拉采气厂创新优化工艺技术措施,在涡流排液工艺的基础上,成功应用多级旋流技术解决气井积液问题,实现增油402.3吨,增气342.74万方。

    随着雅克拉、大涝坝凝析气田开发到中后期,受气田边底水推进、地层能量下降影响,井筒积液现象导致部分气井压力、产量不断下降。

    从2012年开始,该厂工艺技术人员就开展了排液采气工艺技术研究,成功运用井下涡流技术增加单井产能、减缓井筒压力降低趋势,有效延长气井自喷期,先后应用涡流排液技术10井次,单井最长延长自喷期39个月,累计增油1.55万吨,增气0.5亿立方,产生经济效益达8000万元。

    随着时间的推移,井下涡流工具效果逐渐变差,直接影响到油气产量,该厂工艺技术人员通过分析前期井下涡流工具的应用效果,根据两相流体动力学理论,对井筒旋流场中液滴的受力特性进行分析,优化了涡流工具结构与下入深度,同时改进工具的座封方式,形成了多级旋流技术。

    今年,经过对雅克拉、大涝坝、轮台区块井筒积液井进行筛选,分析、论证积液井的地质工艺条件,优选出4口井先后下入多级旋流工具,座封成功率达100%。今年5月份,YK24井下入多级旋流工具后,累计实现增油280吨,增气310万方,效果十分显著。

    “下一步,我们将进一步扩大积液井排查范围,做好论证工作,让多级旋流技术发挥更好的增产增气效果。”该厂总工程师陈波这样介绍。

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